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陈小湾
求职意向
工作经历
XXX精密制造是专注于金属表面处理的中型加工企业,团队规模约XXX人,核心业务为汽车、通讯及消费电子零部件提供电镀加工服务,拥有全自动挂镀及滚镀生产线XXX条,与多家区域知名制造商建立长期供应关系。
工作概述:
1.电镀工艺优化:负责处理汽车连接器等关键件的镀镍镀锡工艺;针对镀层结合力不足与麻点问题,分析前处理流程与溶液杂质含量;调整电流密度、PH值与添加剂补加周期,记录并对比每批次镀层厚度与外观;将平均一次交验合格率从XXX%提升至XXX%,相关参数设置形成标准作业指导书。
2.设备日常维护:制定电镀线整流器、过滤机与加热管的周/月点检计划;发现阳极篮破损导致铜离子浓度异常,及时更换并清理槽底淤泥;通过定期校准温控仪表与安培小时计,将设备因温度或计量不准导致的批量返工率降低XXX%,保障连续生产。
3.新员工培训:依据标准作业指导书与安全规程,编制新员工上岗培训材料;现场示范挂具装夹、溶液添加与故障应急处理步骤;跟踪新手操作前三月的品质数据,进行针对性辅导,使新员工独立上岗周期缩短XXX天,团队操作一致性提高。
4.生产计划协调:接收生产部每日电镀任务单,根据零件材质、镀种与紧急程度安排上线顺序;与前后道工序沟通在制品流转进度,提前准备化工原料与挂具;通过灵活排产将平均订单交付周期缩短XXX小时,生产线利用率提升XXX%。
5.品质异常处理:针对客户反馈的镀层锈蚀问题,主导开展原因调查;追溯生产记录,排查前处理、电镀及后处理全流程;锁定为水洗不彻底导致盐分残留,改进漂洗水流量与时间,使同类投诉率下降XXX%,并更新FMEA潜在失效模式清单。
6.生产成本控制:监控主盐、光亮剂等主要化工原料的月度消耗量;对比理论消耗与实际用量,发现镀液带出损耗过高;通过加装回收槽、优化工件出槽停留角度,将年度原料采购成本节约XXX%,单件加工成本下降XXX%。
7.技术改造参与:参与新建智能化电镀线的安装与调试工作;负责验证新线体的工艺窗口,对比新旧生产线在镀层均匀性与能耗上的差异;提出加装阴极移动装置的建议并被采纳,使复杂工件镀层厚度极差改善XXX%,新线顺利通过客户审核。
工作业绩:
1.主导优化X项核心电镀工艺,使关键客户产品平均合格率稳定在XXX%以上,年度客户投诉下降XXX%。
2.完成设备预防性维护XXX项,突发故障停机时间减少XXX%,保障年产XXX万件产能目标达成。
3.培养并通过考核的新员工超过XXX名,成为产线骨干,支撑了业务扩张。
4.通过精细化排产与异常快速响应,订单准时交付率提升至XXX%。
5.牵头解决重大品质异常X起,建立案例库,团队问题关闭平均时间缩短XXX%。
6.推行降本措施X项,年化节约生产成本约XXX万元。
7.参与X条新产线建设,输出工艺参数包,助力公司产能提升XXX%。
主动离职,希望有更多的工作挑战和涨薪机会。
项目经历
公司为承接某新能源车企电池包连接器订单而启动的核心技改项目,原有锌镍合金产线存在镀层耐盐雾时间仅XXX小时不达标、深孔零件镀层均匀性差导致内孔腐蚀、以及手动添加药剂造成浓度波动大等问题,无法满足客户要求的XXX小时盐雾测试标准,面临订单流失风险。
项目职责:
1.负责新工艺试验:主导新型碱性锌镍合金工艺的小槽实验,对比不同配比下镀层镍含量与耐蚀性关系;通过赫尔槽测试确定电流密度范围,筛选出XXX品牌光亮剂,将实验批次耐盐雾性能提升至XXX小时。
2.主导产线调试:协调设备部将实验参数转化至XXX米自动线生产;跟踪首件至稳定批量的全过程,调整阴阳极布局、过滤循环频率及滚筒转速,解决深孔件镀层薄的问题。
3.优化质量控制流程:设计在线安培小时计自动补加系统替代人工添加;建立每日槽液分析与调整记录表,规定关键参数控制限;培训质检员使用XRF测厚仪监控镀层成分,将工艺稳定性CPK值从X提升至Y。
项目业绩:
1.新产线生产的连接器通过客户验证,盐雾测试成绩达到XXX小时,超过标准XXX%,成功获得首笔XXX万只订单。
2.镀层均匀性显著改善,零件内孔与外表面厚度比从X:1优化至X:1,批次合格率从XXX%提升至XXX%。
3.通过自动化补加与严格管控,槽液成分波动减少XXX%,月度因药水异常导致的返工报废成本降低XXX%。
教育背景
GPA X.XX/X.X(专业前XX%),主修电化学原理、金属腐蚀与防护、材料表面工程等核心课程,熟练掌握金相分析、电化学测试工作站等实验设备。参与不锈钢镀铬耐蚀性研究课程项目,负责设计不同电流密度下的镀铬工艺实验,分析镀层微观形貌与耐盐雾性能关联,完成实验报告并获得优秀评价。
自我评价
培训经历
获得该职业资格认证。将该认证所学的系统知识应用于日常工艺难题解决与产线优化,通过优化阳极配置与电流密度分布,将复杂工件镀层均匀性提升XXX%;总结提炼的《镀液常见故障分析与排除手册》成为部门内训教材,指导团队快速处理典型生产异常,平均故障处理时间缩短XXX%。
10+年经验电镀工简历模板(干净风格)
适用人群: #电镀工 #资深[10+年]
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关于电镀工简历的常见问题
[基本信息]
姓名:陈小湾
性别:男
年龄:26
学历:本科
婚姻:未婚
年限:4年
面貌:党员
邮箱:xiaowan@gangwan.com
电话:18600001654
[求职意向]
工作性质:全职
应聘职位:电镀工
期望城市:北京
期望薪资:8000-10000
求职状态:离职-随时到岗
[工作经历]
北京XX科技有限公司 | 电镀工
2024-09 - 2025-12
XXX精密制造是专注于金属表面处理的中型加工企业,团队规模约XXX人,核心业务为汽车、通讯及消费电子零部件提供电镀加工服务,拥有全自动挂镀及滚镀生产线XXX条,与多家区域知名制造商建立长期供应关系。
工作概述:
1.电镀工艺优化:负责处理汽车连接器等关键件的镀镍镀锡工艺;针对镀层结合力不足与麻点问题,分析前处理流程与溶液杂质含量;调整电流密度、PH值与添加剂补加周期,记录并对比每批次镀层厚度与外观;将平均一次交验合格率从XXX%提升至XXX%,相关参数设置形成标准作业指导书。
2.设备日常维护:制定电镀线整流器、过滤机与加热管的周/月点检计划;发现阳极篮破损导致铜离子浓度异常,及时更换并清理槽底淤泥;通过定期校准温控仪表与安培小时计,将设备因温度或计量不准导致的批量返工率降低XXX%,保障连续生产。
3.新员工培训:依据标准作业指导书与安全规程,编制新员工上岗培训材料;现场示范挂具装夹、溶液添加与故障应急处理步骤;跟踪新手操作前三月的品质数据,进行针对性辅导,使新员工独立上岗周期缩短XXX天,团队操作一致性提高。
4.生产计划协调:接收生产部每日电镀任务单,根据零件材质、镀种与紧急程度安排上线顺序;与前后道工序沟通在制品流转进度,提前准备化工原料与挂具;通过灵活排产将平均订单交付周期缩短XXX小时,生产线利用率提升XXX%。
5.品质异常处理:针对客户反馈的镀层锈蚀问题,主导开展原因调查;追溯生产记录,排查前处理、电镀及后处理全流程;锁定为水洗不彻底导致盐分残留,改进漂洗水流量与时间,使同类投诉率下降XXX%,并更新FMEA潜在失效模式清单。
6.生产成本控制:监控主盐、光亮剂等主要化工原料的月度消耗量;对比理论消耗与实际用量,发现镀液带出损耗过高;通过加装回收槽、优化工件出槽停留角度,将年度原料采购成本节约XXX%,单件加工成本下降XXX%。
7.技术改造参与:参与新建智能化电镀线的安装与调试工作;负责验证新线体的工艺窗口,对比新旧生产线在镀层均匀性与能耗上的差异;提出加装阴极移动装置的建议并被采纳,使复杂工件镀层厚度极差改善XXX%,新线顺利通过客户审核。
工作业绩:
1.主导优化X项核心电镀工艺,使关键客户产品平均合格率稳定在XXX%以上,年度客户投诉下降XXX%。
2.完成设备预防性维护XXX项,突发故障停机时间减少XXX%,保障年产XXX万件产能目标达成。
3.培养并通过考核的新员工超过XXX名,成为产线骨干,支撑了业务扩张。
4.通过精细化排产与异常快速响应,订单准时交付率提升至XXX%。
5.牵头解决重大品质异常X起,建立案例库,团队问题关闭平均时间缩短XXX%。
6.推行降本措施X项,年化节约生产成本约XXX万元。
7.参与X条新产线建设,输出工艺参数包,助力公司产能提升XXX%。
[项目经历]
项目名称:汽车部件高耐蚀电镀产线升级项目
担任角色:项目负责人
公司为承接某新能源车企电池包连接器订单而启动的核心技改项目,原有锌镍合金产线存在镀层耐盐雾时间仅XXX小时不达标、深孔零件镀层均匀性差导致内孔腐蚀、以及手动添加药剂造成浓度波动大等问题,无法满足客户要求的XXX小时盐雾测试标准,面临订单流失风险。
项目业绩:
1.新产线生产的连接器通过客户验证,盐雾测试成绩达到XXX小时,超过标准XXX%,成功获得首笔XXX万只订单。
2.镀层均匀性显著改善,零件内孔与外表面厚度比从X:1优化至X:1,批次合格率从XXX%提升至XXX%。
3.通过自动化补加与严格管控,槽液成分波动减少XXX%,月度因药水异常导致的返工报废成本降低XXX%。
[教育背景]
江苏科技大学
材料科学与工程 | 本科
GPA X.XX/X.X(专业前XX%),主修电化学原理、金属腐蚀与防护、材料表面工程等核心课程,熟练掌握金相分析、电化学测试工作站等实验设备。参与不锈钢镀铬耐蚀性研究课程项目,负责设计不同电流密度下的镀铬工艺实验,分析镀层微观形貌与耐盐雾性能关联,完成实验报告并获得优秀评价。
